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MVR濃縮器的原理與試用結果

作者: 2015年10月20日 來源:互聯網 瀏覽量:
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原理: 最初:80度以上的提取液進入MVR蒸發室,在MVR壓縮機的作用下,系統進入負壓狀態,提取液開始沸騰(75℃),產生了低溫很難回收利用蒸氣,同時液體溫度降低;運行:沸騰產生的水蒸氣經MVR壓縮機做功變成高溫

原理:
最初:80度以上的提取液進入MVR蒸發室,在MVR壓縮機的作用下,系統進入負壓狀態,提取液開始沸騰(75℃),產生了低溫很難回收利用蒸氣,同時液體溫度降低;
運行:沸騰產生的水蒸氣經MVR壓縮機做功變成高溫蒸汽(91 ℃ ),然后進入換熱器外層,而沸騰后降溫的液體(75 ℃ )進入換熱器內層,經溫和換熱,內層液體被加熱至沸騰,而外層蒸汽液化成水,這樣既很好利用了蒸汽的熱能,又節約了但雙效大量需要的冷卻水;
收料:通過把設備變成一體式3個不同濃度的蒸發缸,可以實現循環量最小化,同時減少物料在設備內停留時間,連續出料,保護物料的穩定性;

MVR濃縮器優勢

發現的優勢如下:
能耗優勢:蒸發一噸水耗電40-50Kwh,能耗非常的低。
溫和蒸發:蒸發溫度,78℃,(我們正式使用設備是75℃),采用90℃二次溫和蒸汽加熱,明顯優于于單雙效的(130℃)高溫蒸發;采用合理的“布液器”,使物料均勻分布在換熱列管上,管中央是空心,邊受熱邊蒸發降溫,優于單雙效的受熱后,只有物料到蒸發缸才能蒸發降溫;采用連續排料,從進料到出料只需要30min的時間。
產品適應性:可適應產品達80%以上。
濃縮液比重:最高可達到1.25g/cm3,能很好實現我們MVR濃縮器優勢

發現的優勢如下:
能耗優勢:蒸發一噸水耗電40-50Kwh,能耗非常的低。

溫和蒸發:蒸發溫度,78℃,(我們正式使用設備是75℃),采用90℃二次溫和蒸汽加熱,明顯優于于單雙效的(130℃)高溫蒸發;采用合理的“布液器”,使物料均勻分布在換熱列管上,管中央是空心,邊受熱邊蒸發降溫,優于單雙效的受熱后,只有物料到蒸發缸才能蒸發降溫;采用連續排料,從進料到出料只需要30min的時間。
產品適應性:可適應產品達80%以上。
濃縮液比重:最高可達到1.25g/cm3,能很好實現我們的實際控制指標1.22g/cm3。

占地面積小:本裝置是分體式,占地面積也只有12平方米,但高度需要10米;若采用復合式,3噸的占地面積額為15平方米,高度為11米;
響應及時性:本土公司,響應時間及時,且問題解答也非常專業。
保溫:使用聚氨酯澆筑式保溫降噪措施,保溫效果、美觀度及耐用性好。
結構:整體結構科學合理,工藝管道局部續美化;

發現并解決的問題

清場慢:通過使用新鮮蒸汽壓出尾料,把原來的送料時間由原來的30分鐘改為15-20分鐘,在3噸設備上該措施將繼續使用,并增加三項措施改善清場時間:將減少布液器的容積,從而縮短料液殘留量;通過自動控制,并將1次洗塔液回收,來減少放液與清場時間;通過調整設備最低放液點高度,集中排放、自動控制,減少人為切換造成的浪費與負荷;增加堿液和清水清場罐,實現一鍵作業自動清洗;
手工作業,浪費人工:使用符合GAMP5要求的自動控制系統,實現一鍵作業,減少人工浪費;并針對連續排料浪費人工問題,將使用自動過濾裝置,減少人工在現場的勞動強度及占用時間;
清潔驗證麻煩:通過加工過程中分段清潔、保護后再安裝,減少設備到現場后的清潔難度;增加人孔、手孔、調整視鏡燈位置,布液器設置為快裝并提供配件等方式,為清潔驗證提供最大的幫助。

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標簽:MVR濃縮器

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