利用原有設(shè)備,以較少的投資,實(shí)現(xiàn)了再生箱紙板物化污泥、活性污泥全部回用于抄紙,關(guān)停了原有的污泥壓濾機(jī)。通過調(diào)整與控制,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量未有明顯影響,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益明顯增加。
廢水污泥的源頭控制
1、調(diào)整初級(jí)過濾網(wǎng)和大斜網(wǎng)
制漿濃縮斜網(wǎng)原有面積180m2,擴(kuò)大至240m2,同時(shí)將過濾尼龍網(wǎng)從原來的60目增加到100目。這樣既保證漿料的濃縮效果,又有效地保證制漿濃縮后廢水的濃度,使其從原來的0.38%下降到0.28%。
廢水在流入初沉池前必須要經(jīng)過一道大斜網(wǎng),把這道大斜網(wǎng)尼龍網(wǎng)從原來的80目調(diào)整為120目,保證進(jìn)入初沉池的廢水濃度再次下降,過濾下來的細(xì)小纖維也及時(shí)回用于制漿。
2、控制紙機(jī)白水的濃度提高細(xì)小纖維和填料的留著,采取了變化成形網(wǎng)型號(hào)、雙元助留劑改為三元助留劑、網(wǎng)部使用干強(qiáng)劑、漿料中適當(dāng)添加硫酸鋁等措施,抄紙白水濃度從原來的0.28%下降到0.20%。
3、加強(qiáng)中水回用和高效利用
增加制漿廢水池的儲(chǔ)存能力,由原來的120m3增加到300m3,確保錯(cuò)峰避尖用電時(shí)制漿白水不會(huì)流進(jìn)污水站,從而減少后序工段污泥的產(chǎn)生量。
對(duì)生產(chǎn)車間所有用水點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理,明確用水?dāng)?shù)量和用水質(zhì)量,做到合理分配水資源。抄紙網(wǎng)下白水回用于制漿漿料濃度稀釋,作為濕損、干損池用水以及打漿用水;網(wǎng)下高壓水、毛布高壓水收集后用作真空泵循環(huán)用水和減速箱冷卻用水、各類泵的軸封水等;高壓水噴管噴眼由原來的φ1mm更換為φ0.8mm,節(jié)約用水。
污泥的分類回用
1、物化污泥的使用與控制
特別要強(qiáng)調(diào)的是污泥生成后的快速回用和污泥濃度的穩(wěn)定。
污泥貯存池安裝攪拌機(jī),24h攪拌添加。
在抄前池內(nèi)加入少量的液體硫酸鋁,對(duì)物化污泥進(jìn)行部分改性,流漿箱噴淋水內(nèi)加入一定的殺菌劑進(jìn)行抑菌。這樣可以減少陰離子垃圾對(duì)網(wǎng)部脫水的影響。初沉污泥發(fā)黑發(fā)臭對(duì)紙機(jī)車速、紙幅斷頭和產(chǎn)品質(zhì)量的影響是巨大的,表現(xiàn)為:水線明顯延長(zhǎng)、網(wǎng)部動(dòng)力負(fù)荷增加、真空箱與真空伏輥的真空度偏高、紙張水分增大、用汽量增加、耐折度與環(huán)壓指數(shù)明顯下降、斷頭明顯增加,紙機(jī)被迫降低車速。
2、活性污泥的使用與控制
活性污泥不含有纖維,其中的氮磷物質(zhì)是漿料中絲狀菌的主要營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),會(huì)造成粘輥、粘毛毯等問題。參與到紙機(jī)循環(huán)會(huì)使紙機(jī)白水惡化,成紙有異味,產(chǎn)生大量泡沫,影響網(wǎng)部脫水。
活性污泥不能直接回用,而是進(jìn)入集水池與廢水混合后一起進(jìn)入反應(yīng)池,再由初沉池沉淀后和物化污泥一起回用,解決了回用帶來成紙異味、粘輥、粘毛毯等問題。
在網(wǎng)下白水系統(tǒng)中加入少量消泡劑,可以有效解決由于回用帶來的泡沫問題。在污泥回用的同時(shí)對(duì)網(wǎng)部真空負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,減少真空箱個(gè)數(shù),增加單個(gè)真空箱真空度(達(dá)到0.45MPa)。這樣可以有效改善由于污泥100%回用導(dǎo)致影響網(wǎng)部脫水,以及由于真空度的提升帶來的網(wǎng)子磨損。
標(biāo)簽:再生箱紙板
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