錦州石化公司加氫裝置現(xiàn)場,車間技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干對調(diào)整加熱爐提高熱效率展開攻關(guān)。這是這個公司開展以千人參與為前提、以千個環(huán)節(jié)為重點、以千元效益為基數(shù)的開源節(jié)流降本增效主題活動的“微縮版”。截至9月份,這個公司共梳理挖潛增效環(huán)節(jié)733項,已實施685項降本增效措施,挖潛增效逾億元。
低油價下,如何破解發(fā)展困局,推進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效升級?年初以來,按照集團公司工作部署要求,錦州石化公司制定《開源節(jié)流降本增效工作實施方案》,出臺6個方面113項措施,全面打響提質(zhì)增效攻堅戰(zhàn)。為進(jìn)一步挖掘企業(yè)管理潛能,8月下旬,錦州石化開展“三千工程”群眾性崗位實踐活動,引導(dǎo)廣大干部員工發(fā)揮主觀能動性,立足崗位挖潛創(chuàng)效。
在“三千工程”群眾性崗位實踐活動開展過程中,公司上下樹立“一盤棋”思想,全廠7836名職工眼睛向內(nèi),掀起全員挖潛增效熱潮。二催化車間針對降低煙機電流展開攻關(guān),通過更換影響煙機電流和燒焦罐分布板、控制主風(fēng)量、優(yōu)化煙機運行條件等措施,使煙機電流由250A降到140A以下,煙機長周期運行達(dá)到業(yè)內(nèi)較好水平,年可實現(xiàn)節(jié)電500萬元。加氫裂化車間對低溫?zé)嵯到y(tǒng)進(jìn)行改造,將裝置蒸汽伴熱改為低溫?zé)崴闊幔?wù)點蒸汽防凍直排全部回收到凝結(jié)水總管線,這些挖潛措施使裝置能耗下降了12.5%,年可節(jié)約蒸汽費用500多萬元。重整車間針對加熱爐耗能比重大、熱效率低,實施余熱回收系統(tǒng)、低溫氫換熱流程改造。使四合一爐排煙溫度大幅降低,煙氣中熱量充分回收,熱效率提高到92%以上,每小時可多發(fā)3.5兆帕蒸汽超過3噸,年可增加經(jīng)濟效益逾440萬元;五合一爐空氣預(yù)熱器出口空氣溫度比改造前提高135攝氏度,減少了瓦斯消耗,年可增加經(jīng)濟效益460多萬元。
節(jié)約挖潛、精細(xì)管理、創(chuàng)新工作的好經(jīng)驗、好做法,帶動了公司各個層面。針對原油綜合損失率高的問題,計量部加強計量管理,及時整改陸上原油含水計量采樣口,使原油含水分析數(shù)據(jù)與實際含水量基本一致,公司原油綜合損失率降低0.14%。規(guī)劃計劃處深化對標(biāo)管理,一手抓用能精細(xì)管理,一手抓技術(shù)改造,補齊煉油綜合能耗與業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平存在較大差距的短板。通過對能源使用全過程監(jiān)控和公用工程系統(tǒng)的在線優(yōu)化,實現(xiàn)降低煉油綜合能耗2個單位,公司煉油綜合能耗每噸下降0.5千克標(biāo)油。
挖潛和增效雙管齊下。錦州石化把優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增產(chǎn)高效產(chǎn)品,作為提質(zhì)增效的主要手段。在市場汽、柴油需求不旺的情況下,航煤正逐漸成為該公司的明星產(chǎn)品。目前,公司已具備75萬噸的航煤產(chǎn)能,且航煤收率超過12%。公司高效產(chǎn)品收率比上年同比提高10%,增加效益5300萬元。6至9月份,公司持續(xù)保持效益穩(wěn)增勢頭,實現(xiàn)盈利3億多元。(來源:互聯(lián)網(wǎng))