亚洲综合在线视频-亚洲综合在线观看视频-亚洲综合视频网-亚洲综合色秘密影院秘密影院-日本三区四区免费高清不卡

看看中國煤化工技術的逆襲

作者: 2018年11月15日 來源:全球化工設備網(wǎng) 瀏覽量:
字號:T | T
改革開放不僅引進了資金,還引進了先進的技術。對國外先進技術消化、吸收和在此基礎上自主創(chuàng)新,是很多領域幾十年不懈的追求。魯南化工廠上世紀80年代從美國引進的德士古水煤漿氣化技術,經過幾十年創(chuàng)新攻關,2009年
改革開放不僅引進了資金,還引進了先進的技術。對國外先進技術消化、吸收和在此基礎上自主創(chuàng)新,是很多領域幾十年不懈的追求。魯南化工廠上世紀80年代從美國引進的德士古水煤漿氣化技術,經過幾十年創(chuàng)新攻關,2009年,其所在的兗礦集團的多噴嘴水煤漿氣化爐銷往美國。

  兗礦集團開發(fā)的具有自主知識產權的多噴嘴對置式新型氣化爐技術,向美國Valero能源公司進行了石油焦化技術實施許可授權。

  1983年,我從東北工學院(現(xiàn)在的東北大學)自動化控制系工業(yè)自動儀表專業(yè)畢業(yè)后,被分配到魯南化肥廠(以下簡稱魯化)。在這里,我見證了中國煤化工技術的成功逆襲,我們自主研制的多噴嘴水煤漿氣化爐成功銷往美國。

為什么選擇魯化

  魯化是“三五”期間國家計委批準在全國建設的8個中型氮肥廠之一,1972年正式投產。氮肥廠采用固定層焦氣技術,規(guī)模較小,燃料單一且價格較高,污染嚴重。

  上世紀70年代末80年代初,中國剛剛開始改革開放,土地承包到戶,農民的積極性空前高漲,隨之而來氮肥出現(xiàn)緊缺。當時的化工部意識到這個問題的嚴重性,在出訪美國時,化工部領導了解到美國德士古水煤漿氣化技術非常先進,當時世界上只有幾個國家有三四套示范裝置?;げ繘Q定引進這項技術。

引進這項先進的技術,交給哪家企業(yè)?

  當時,全國有8家氮肥廠,工藝流程技術都不太成熟。為扭轉這種局面,化工部組織專家和大專院校學者在魯化進行聯(lián)合攻關。在攻關過程中,魯化率先達產達效。隨后幾年,魯化在產量、效益等方面都保持全國第一位。最終,化工部決定引進的德士古技術落戶魯化。

三次設備國產化

  1988年,魯化德士古水煤漿加壓氣化及氣體凈化制合成氨、尿素工程列入國家重大節(jié)能科技攻關項目。在項目建設中,除了購買許可證,由外商提供基礎設計、引進部分關鍵設備材料外,其余工程設計、設備制作與安裝、試車投產,都由我們自己完成。

  德士古水煤漿氣化技術項目是上世紀80年代國際煤化工新技術,我們這個項目是世界第五套、國內第一套裝置,在我國屬于工業(yè)示范裝置,化工部計劃采用國產設備,實驗成功后在國內推廣。我們承擔的攻關任務非常重,到1993年3月投料,我們從工藝上進行了三次大的設備國產化攻關。當時,魯化成立基建指揮部安裝科,我在那年參與了項目建設。

  這三次大的工藝攻關,第一次是工藝流程的攻關?;て髽I(yè),除了管子就是罐子,一條條管道、一個個罐體,需要無數(shù)個接頭,直的、彎的,該用什么樣的材質,多大的尺寸最合適,需要攻關驗證。第二次是設備的技術攻關,哪些必須用進口的,哪些可以用國產替代,也要實踐。第三次是自動控制攻關,主要在儀器、儀表、閥門等領域。

  1993年3月,萬事俱備,只等投料了。各路專家都到了現(xiàn)場。第一次投料,過了3個小時,出問題了:漏料!經過檢查,發(fā)現(xiàn)是法蘭出了問題。在高溫高壓和濕潮環(huán)境下,法蘭墊片很快被擊穿,要全部更換,老外兩手一攤:半個月完不成。我們不信邪,組織全廠職工,分工分段負責,連夜干,一夜就更換完畢。

  為了設備攻關,我們還成立了“國產化辦公室”,圍繞國產設備聯(lián)合攻關。煤漿泵,由上海兩家企業(yè)聯(lián)合攻關拿下;燒嘴,國內一家民營廠家生產;水處理,與中石油水處理中心聯(lián)合研制水處理劑;耐火磚原由法國進口,在后來更換時,也全部換成國內產品。特別是渣水系統(tǒng)的閥門,用量特大,損耗也很快,我們找到一家企業(yè),這家企業(yè)聯(lián)合專家攻關,破解了關鍵技術,最終實現(xiàn)了國產化。

  1993年8月,德士古水煤漿氣化技術工藝全流程打通,設備國產化率達到95%,關鍵是,我們實現(xiàn)了自動化控制。

  化工行業(yè)有句俗語,“開氣化就是開儀表”。當時的化工部副部長成思危說:“關鍵是自動化,要培養(yǎng)好人才!”

  項目建成后,我調任計控處儀表控制科擔任主管工程師。

產學研結合的結晶

  1997年,我擔任魯化副總工程師,負責儀器儀表和自動化控制。

  德士古水煤漿氣化項目達產后,效果非常好。原料、污染問題解決了,自動化程度高,用人還少。特別是德士古水煤漿氣化技術采用煙煤也就是高硫煤作為燃料,很符合中國國情。當時國內六分之一的煤是高硫煤,我們采用德士古技術,燃料改無煙煤為煙煤,大大降低了成本。我們試燒混燒了多種煙煤,有時多達6種煙煤混燒,在這方面取得了豐富經驗。由于德士古技術是單噴嘴,很難實現(xiàn)大型化,而當時的中國國情急需大型化生產,于是,我們聯(lián)合華東理工大學,提出四噴嘴水煤漿氣化爐的技術設想。

  1999年12月31日,兗礦集團兼并魯化。兗礦集團煤炭資源開發(fā)比較早,后續(xù)儲備資源已經不足,而且煤炭儲量中40%是污染嚴重的高硫煤,無法民用和直接燃燒。解決這一難題的出路就是發(fā)展煤化工產業(yè)。華東理工大學在水煤漿氣化技術和粉煤氣化技術兩條戰(zhàn)線上研發(fā),要實現(xiàn)產業(yè)化,必須找到合適的企業(yè)伙伴。

  雙方一拍即合,聯(lián)合技術攻關。2000年,“新型(多噴嘴對置)水煤漿氣化爐”被列入國家863計劃,由我們兩家共同承擔,在魯化建成第一個日投煤22噸的中試裝置。

  同年10月,該裝置通過了石油和化學工業(yè)局的技術鑒定驗收。專家認為,該技術在消化吸收德士古水煤漿氣化技術的基礎上,通過自主創(chuàng)新,超越了原有技術,達到了國際領先水平。

  2005年10月,第一個多噴嘴對置式水煤漿氣化技術商業(yè)示范項目在兗礦國泰化工公司投入工業(yè)運行,同年12月通過中國石油和化學工業(yè)協(xié)會168小時現(xiàn)場考核。2006年,國泰生產甲醇23.6萬噸,第一年就基本達到了設計能力。2007年又實現(xiàn)穩(wěn)定連續(xù)運行68天,工藝燒嘴連續(xù)使用83天,創(chuàng)造了該種爐型連續(xù)運行時間的新紀錄。

  實踐表明,在同煤種、同等操作環(huán)境的情況下,該技術碳轉化率達到98.8%,項目每年能夠節(jié)約純氧2000萬立方米,節(jié)約標準煤1.8萬噸,完全達到國際先進水平。

技術轉讓費用突破6億元

  多噴嘴水煤漿氣化技術研發(fā)成功,我們特別激動。從此,中國煤化工技術不再受制于人,煤化工成本大大降低。國外的設計理念、安全理念和管理理念,都給我們煤化工產業(yè)帶來了積極影響。

  更讓我們自豪的是:多噴嘴氣化爐成功銷往美國!

  2009年2月29日,中方和美國Valero能源公司簽訂了商業(yè)合同。合同分“氣化技術專利許可協(xié)議”和“工藝軟件包開發(fā)”兩部分,美國 Valero能源公司為此支付專利技術授權使用費1510萬美元。

  這開啟了中國向發(fā)達國家出口先進清潔能源化工技術的先河。

  為更好地推廣和服務多噴嘴水煤漿氣化技術,2010年,兗礦成立了國拓科技工程有限公司,我擔任了公司第二任董事長?,F(xiàn)在,多噴嘴氣化爐在國內外已安裝172臺,其中美國6臺、韓國2臺,我們的技術轉讓許可費已經突破6億元人民幣,公司已在新三板成功上市。全國煤化工行業(yè)使用多噴嘴氣化爐技術處理的煤炭,每年達6000萬噸。

  目前,日處理4000噸的多噴嘴水煤漿氣化爐在兗礦榮信化工開工建設,有望明年投產,我們正在研發(fā)多噴嘴干煤粉氣化技術。前段時間,我去北京出差,見到原化工部成思危副部長的秘書,聽了我的匯報,他高興地說:“真是沒想到??!這項技術終于成了大氣候!”
全球化工設備網(wǎng)(http://www.tupvw34.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網(wǎng)!違者必究.

標簽:煤化工

分享到:
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062