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改良脫水罐 降焦油水分

作者: 2019年01月30日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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1月初,陜西神木煤化工東鑫垣公司蘭炭裝置新增的煤焦油脫水罐投用以來,罐內550立方米煤焦油水分由11%左右降至4%以下,徹底解決了滿負荷生產工況下煤焦油脫水的技術難題。  2017年7月,該公司蘭炭造氣分廠在每天蘭
1月初,陜西神木煤化工東鑫垣公司蘭炭裝置新增的煤焦油脫水罐投用以來,罐內550立方米煤焦油水分由11%左右降至4%以下,徹底解決了滿負荷生產工況下煤焦油脫水的技術難題。

  2017年7月,該公司蘭炭造氣分廠在每天蘭炭產量約2000噸的情況下,自主制作了一個300立方米焦油脫水罐,解決了煤焦油脫水難題。隨著2018年焦油加氫裝置產能擴大,蘭炭日產量3000噸以上,配套的蘭炭裝置生產負荷加大,原有的焦油脫水系統已不能滿足生產需求,導致煤焦油水分超標,,氨水池儲存壓力不斷增加。

  該廠技術團隊依據油水分離原理,結合前期的經驗方法,決定對焦油脫水罐進行改良提升。他們自主設計制作了長18米、高6米、寬6米、容積600多立方米的煤焦油脫水罐,體積較此前增加1倍;蒸汽加熱管由2層變為3層,通過快速升溫蒸煮、降溫聚合 、靜置分離,脫渣脫水周期由7天縮短至3天。含水率12%的煤焦油經脫水罐預脫水后,出口焦油水分最低可降至2.21%。預脫水后的焦油進入導油罐進行二次脫水,送輕質油分廠的焦油水分最低可達1.67%,創煤焦油脫水最佳水平。

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