近日,齊魯石化烯烴廠丙烯精餾塔冷凝器完成檢修,開車效果良好。檢修徹底消除了冷凝器換熱效果不佳,導(dǎo)致丙烯塔塔壓過高的生產(chǎn)瓶頸,為夏季生產(chǎn)掃清障礙。
2018年夏季,該廠丙烯精餾塔壓力居高不下,影響乙烯裝置負荷。經(jīng)多方研究,他們在丙烯精餾塔頂新增一臺冷凝器,與原冷凝器并聯(lián)。但由于原塔頂冷凝器換熱效果不佳,夏季高溫時仍無法保證生產(chǎn)。該廠決定利用裂解爐檢修的機會,整體更換塔頂冷凝器,徹底解決問題。
烯烴廠提前編制了檢修方案。隨著氣溫的攀升,他們開始更換塔頂冷凝器,同時優(yōu)化部分管線。他們改造塔釜丙烯回收線,確保回收塔內(nèi)物料,減少物料浪費且加快液相物料倒空速度。塔釜回收線具備回收DA406塔物料條件的當天,新冷凝器氮氣干燥合格,符合安裝條件。
“裝置倒空、置換操作必須環(huán)環(huán)相扣,不能有任何閃失。”烯烴廠裂解車間副主任馮丙坤說。
倒空、置換期間,為確保操作實現(xiàn)安全、環(huán)保停車,他們嚴格執(zhí)行方案。車間領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)操作。根據(jù)火炬總管壓力,他們隨時調(diào)整火炬氣回收壓縮機的運行臺數(shù)和負荷,將物料全部回收至燃料氣系統(tǒng)中。同時,他們通過增加臨時氮氣置換管線,加快了物料置換速度。丙烯塔各取樣點分析數(shù)據(jù)合格后,他們對系統(tǒng)加盲板隔離,實現(xiàn)“*、無異味、無擾民”的停車目標,順利交付檢修。
“這次冷凝器檢修*大難點是吊裝。對吊裝方案,我們經(jīng)過反復(fù)研究,力爭用*短的時間完成吊裝,不能耽誤生產(chǎn)。”烯烴廠機械動力科科長王榮昌說。根據(jù)方案,兩臺塔吊密切配合。經(jīng)過9個小時的操作,冷凝器在狹小的空間內(nèi)吊裝就位。
檢修結(jié)束后,丙烯精餾塔順利實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn),產(chǎn)出合格產(chǎn)品,比預(yù)計出料時間提前16個小時。汽車吊溜尾
相關(guān)資訊