“年產 5 萬噸SEBS 新裝置投產近一個半月了,經過系統(tǒng)優(yōu)化,運行負荷持續(xù)提升,到今天單線運行負荷達到90%-100%,日產量70-75噸,累計產量1280噸。”3月13日,巴陵石化橡膠部 SIS 裝置(車間)副主任兼安全總監(jiān)蔡保成統(tǒng)計生產數據,介紹裝置運行情況,“另外一條生產線計劃16日聚合工序投料,預計18日后處理全線貫通。”
2月1日,巴陵石化采用具有自主知識產權技術建成的中國石化重點項目、年產5萬噸熱塑橡膠 SEBS 工業(yè)化裝置工藝流程全線貫通,一次開車成功。SIS 裝置一方面結合百日安全無事故專項行動,組織崗位人員參加運行操作培訓,著力提升和鞏固技能操作水平,避免誤操作,確保裝置平穩(wěn)生產;另一方面組織技術骨干進行設備改造和工藝優(yōu)化,收集、分析生產數據,優(yōu)化各工序控制環(huán)節(jié),著力提升裝置運行負荷和產品產量、質量。
近一個多月來,該裝置發(fā)動全體員工深入現(xiàn)場查找隱患,梳理并匯總安全、設備、工藝、土建等方面的問題近50項,迅速整改引發(fā)劑計量誤差大、聚合釜到加氫釜自動閥內漏、凝聚釜膠液飛濺等瓶頸問題,其他問題都制定整改計劃,明確整改措施、整改期限和責任人。同時,他們與運行部生產室、設備室、技改中心、橡塑中心聯(lián)合組建裝置運行優(yōu)化團隊,以裝置(科室)負責人、技術員、技能大師為主要成員,重點對產品脫離子和粒徑等關鍵指標展開技術攻關。春節(jié)期間,優(yōu)化團隊成員堅守崗位,為裝置安穩(wěn)生產和提升負荷“護航”。通過工藝優(yōu)化和設備改造,他們將產品黃色指數從開車之初的 6.0降到現(xiàn)在的3.0,產品粒徑也得到優(yōu)化,產品質量穩(wěn)步提升,用戶反映滿意。
2月2日2時許,新裝置后處理單元因氣固料倉、旋風分離器、研磨機等設備堵塞停車。運行優(yōu)化團隊成員連夜趕到現(xiàn)場,查看堵塞情況,分析問題原因,并邀請設備廠家技術人員到場會診,很快提出整改方案。經過2天技術改造,成功消除設備堵塞隱患,確保生產線持續(xù)穩(wěn)定生產。(李翼駿 彭展)
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