12月12日,聯(lián)合鹽化公司采鹵廠齊心協(xié)力完成3臺(tái)采鹵泵閥門的更換工作。
采鹵廠3#、4#采鹵泵是制鹽一廠鹵水保供系統(tǒng)的重要設(shè)備,因投運(yùn)時(shí)間之長(zhǎng),密封面老化,導(dǎo)致閥門內(nèi)漏,嚴(yán)重影響采鹵工藝的參數(shù)控制和生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,且造成電能消耗增加。采鹵廠精準(zhǔn)施策,合理制定檢修方案,計(jì)劃對(duì)3#、4#采鹵泵出口管道上的3臺(tái)高壓閥門進(jìn)行更換,同時(shí)對(duì)進(jìn)口管道的3臺(tái)過濾器進(jìn)行清洗。
3臺(tái)高壓閥門,九十多套螺栓的拆卸和安裝,5個(gè)小時(shí)的計(jì)劃工期,此次檢修作業(yè)時(shí)間緊、任務(wù)重。采鹵廠周密部署,在滿足制鹽三條生產(chǎn)線正常生產(chǎn)鹵水需求的條件下,對(duì)檢修作業(yè)涉及的作業(yè)面進(jìn)行系統(tǒng)切換、備品備件提前入場(chǎng),安全措施落實(shí)到位,為檢修作業(yè)打好“提前量”,爭(zhēng)取更多檢修時(shí)間。在人員安排上,該廠更是戮力同心、齊上陣,廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、技術(shù)員匯合維修班人員一起分小組領(lǐng)任務(wù)。三人一組,分工協(xié)作,扳手、加力桿、大錘,擰的擰、抬的抬。雖然已提前對(duì)法蘭螺栓噴注過螺栓松動(dòng)劑,但仍有部分銹蝕較嚴(yán)重的螺栓增加了閥門拆卸的難度,在新閥門加裝法蘭墊子時(shí)不斷調(diào)整,使其與法蘭切面緊密貼合,確保法蘭密封性和安全性。檢修人員克服現(xiàn)場(chǎng)不利因素,嚴(yán)格把控進(jìn)度及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全。拆卸、吊裝、調(diào)試,整個(gè)過程緊張忙碌,卻又井然有序,經(jīng)過4個(gè)小時(shí)的奮戰(zhàn),完成了3臺(tái)高壓閥門的更換和3臺(tái)過濾器的清洗。在系統(tǒng)切換調(diào)整試壓后,閥門安全投用,鹵井注水采鹵工藝逐步恢復(fù)正常運(yùn)行,為采鹵系統(tǒng)安全運(yùn)行提供了有力保障。
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊