12月18日,記者從中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所煤氣化工程研究中心獲悉,具有國內(nèi)完全自主
知識(shí)產(chǎn)權(quán)的灰熔聚煤氣化技術(shù)在太原半工業(yè)化試驗(yàn)裝置上完成了加壓氣化72小時(shí)考核運(yùn)行,標(biāo)志著該技術(shù)已具備了工業(yè)化示范的條件。這是我國煤氣化技術(shù)在自主創(chuàng)新道路上攻下的又一個(gè)難關(guān)。
灰熔聚煤氣化技術(shù)是國內(nèi)上世紀(jì)90年代初開發(fā)的新型煤氣化技術(shù),國內(nèi)外無先例。該技術(shù)具有煤種適應(yīng)性強(qiáng)、投資省等特點(diǎn),2001年常壓工業(yè)化裝置示范成功。為滿足大規(guī)模煤氣化技術(shù)的需求,加速該技術(shù)加壓大型化,2005年4月,經(jīng)山西省發(fā)改委批準(zhǔn),山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)和中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所共同組建了山西省粉煤氣化工程研究中心。該中心投資3500萬元,于2006年底建成半工業(yè)化加壓灰熔聚技術(shù)平臺(tái), 2007年12月11日開始點(diǎn)火,隨后進(jìn)行72小時(shí)考核,15日下午完成試驗(yàn)。運(yùn)行期間,山西省發(fā)改委、經(jīng)委、化工行業(yè)辦及化學(xué)工業(yè)第二設(shè)計(jì)院、中石化工程建設(shè)公司的領(lǐng)導(dǎo)和專家在現(xiàn)場進(jìn)行了觀摩指導(dǎo)。
據(jù)了解,半工業(yè)化加壓灰熔聚煤氣化技術(shù)平臺(tái)的操作工況與工業(yè)生產(chǎn)裝置完全相同,試驗(yàn)所取得的全流程工藝數(shù)據(jù)可作為工業(yè)氣化裝置的工程設(shè)計(jì)依據(jù)。該技術(shù)平臺(tái)設(shè)計(jì)壓力為1~3兆帕,2008年將逐步完成更高壓力的氣化試驗(yàn)任務(wù)。
記者在試驗(yàn)現(xiàn)場采訪了中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所煤氣化工程研究中心總工程師馬小云。他說,這次加壓氣化試驗(yàn),全流程穩(wěn)定運(yùn)行76小時(shí),日處理煤量60噸,主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,完成了氣化爐壓力放大設(shè)計(jì)和配套關(guān)鍵設(shè)備的工程化驗(yàn)證。按試驗(yàn)結(jié)果計(jì)算,1兆帕工業(yè)規(guī)模氣化爐日處理量將由常壓下的100噸提高到500~600噸,單爐可配套10萬~12萬噸/年氨(甲醇)。此外,煤氣化系統(tǒng)加壓后可使合成氣壓縮能耗下降50%,可為我國眾多的中小化肥企業(yè)節(jié)能降耗改造提供煤氣化成套工藝技術(shù)和
裝備。